2026年03月17日

一水“三吃” 废气变宝

星火化工 降本增效争做行业第一

湖北日报全媒记者 方桐

通讯员 侯加凯 李梦婷 孙缙

3月4日,湖北星火(应城)化工有限公司仓库门口,叉车正将桶装甲基磺酸盐装上大货车,准备发往江浙和东南亚。

这家位于应城长江埠赛孚工业园的化工企业,专注于医药农药中间体、电镀化学品、水处理化学品等产品的开发。项目一期2022年投产,可年产1.8万吨甲基磺酰氯、1.2万吨甲基磺酸、2000吨甲基磺酸盐。

小众产品,行业竞争激烈。公司安全总监张维直言:“我们跟主要竞争对手比,技术和产品质量不相上下,谁的成本更低谁就更有竞争力。”

星火化工的主要竞争对手在北方,煤、天然气等用能成本低。与此同时,受美国关税战影响,公司对欧美出口受阻,经营一度陷入困境。

挖潜增效、节能减排,成为生存之道。

湖北日报全媒记者走进公司生产区,只见生产车间由东往西按上下游关系排布,管网相连封闭作业,少有工人身影,也闻不到刺鼻的气味。

液氯气化是生产的第一环。“我们改造设备和工艺,将甲基磺酰氯蒸馏提纯产生的高温冷凝水用于液氯气化。”张维指着一根从甲基磺酰氯车间引来的管道介绍,以前这些高温冷凝水被白白排掉,如今循环利用,每年可节省蒸汽采购费10万元左右。

冷凝水汽化液氯后,并未就此排放。记者看到,它们被引入储水池,降温、沉淀后送入凉水塔,再从塔顶哗哗流下,为生产甲基磺酰氯降温。

甲基磺酰氯生产车间里,精馏釜分列两排悬在半空,24小时不间断提纯作业。以前采用间歇投料工艺,釜内初级料越蒸越少,蒸汽使用量却不变,浪费率超过20%。“自动化改造后及时补充初级料,提升了蒸汽使用效率,降本增效明显。”张维说。

不仅如此,蒸馏末端的打料泵由常压泵改为减压泵,抽真空频率从2小时一次延长至一周一次,不仅节省电费,还降低了频繁破真空带入水分的风险,保证了产品纯度。

除了节能,还要减排。

“这些净水剂,由生产废水与副产品盐酸等调和而成。”张维指着一堆打包好的聚合氧化铝介绍,此举不仅实现了废水“零排放”,每年还为公司增加产值300多万元。

如何处理甲基磺酰氯生产中多余的氯气,曾让张维头痛不已。“氯气有毒,以前花钱处理,如今用液碱吸收生产漂白剂,省了处理费,还能增收。”变废为宝让张维如释重负。

“同行业竞争,质优价廉者胜。”公司财务总监曾胜卿介绍,技改降本增效效果明显,2025年公司营收超3亿元,稳居行业前两名。上个月,上榜2025年国家级绿色工厂公示名单。

一期项目南边,二期改扩建项目正加紧建设。“今年5月试生产,投产后年销售收入有望增加2亿元。”曾胜卿直言,“目标就是争做行业第一。”

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