湖北日报全媒记者 方桐
通讯员 马诗慧 李哲文
春风送暖鱼儿欢,正是垂钓好时节。位于孝感市孝南区的湖北龙王恨渔具集团,进入了一年一度的生产旺季。
3月5日,湖北日报全媒记者走进该公司生产车间,饵料炒制的香气扑面而来。这座五层高的立体厂房内,原料从顶层投入,历经混料、炒制、计量、封口等工序,最终在一楼包装车间成为成品。传送带上,一袋袋钓饵排成长龙,经防伪防窜系统扫码后,自动落入纸箱。“按订单生产,每条线每分钟可加工饵料400包。”公司行政副总监袁旭介绍。
这条高效运转的生产线背后,是中国鱼饵行业从无到有的跨越。
上世纪90年代入行初期,龙王恨只能“摸着石头过河”。没有专业设备,就用铁锹混合、搅拌原料;没有统一工艺,就借鉴饲料、医药行业的生产工艺。公司副总工程师王继文回忆,经历了手工生产、半自动化摸索,直到2016年,国内第一条全自动化鱼饵生产线在龙王恨投产,除投料外,全部由机器完成,生产效率较半自动化提升了一倍多。
效率上去了,环保的“欠账”却凸显出来。从烧柴、烧煤到烧柴油,龙王恨以能源消耗换来效率提升,但粉尘和废气漫延,一度引发周边居民投诉。
2016年起,龙王恨将自动化改造与环保治理同步推进。用天然气取代煤和柴油成奠基之作,炒锅加热产生的颗粒物、一氧化碳等污染物大幅减少,但粉尘问题依然顽固。
该公司先后投入300多万元,在生产环节部署“三件套”:脉冲除尘器回收粉尘,直接回炉再生产;化学喷淋塔让废气下进上出“洗个澡”,分解有害物质;碳吸附装置最后兜底,将有害物质一网打尽。如今,50多台脉冲除尘器、2套喷淋塔和2套碳吸附装置同步运转,“基本实现应收尽收,既解决了污染问题,又节省了1%至2%的原料。”王继文说。
节能的巧思还在延伸。炒锅散发的热气曾被白白浪费,如今被管道引入前端预热原料,每年省下电费100多万元。2024年,厂房屋顶铺满光伏板,年节约电费40余万元。
从工艺到配方,绿色理念也渗透进产品本身。采用食品级原料和添加物,鱼饵在水中不易变质和下沉,鱼儿吃得营养健康,水体污染也随之减轻。
一路向绿而行,龙王恨获评2024年国家级绿色工厂,多款产品因“物美价廉”成为爆款。近几年,该公司鱼饵销量稳居全国前列。今年,该公司将大举进军海外市场——越南建厂计划已经启动,欧美市场也在布局之中。